第73章高炉一(1 / 2)
秦放和沈敬之挨家挨户的走访,总算把工人们的心气儿拢了起来。
可新锰钢高炉的建设,才是真正的硬仗。
图纸上的线条看着规整,落到实处,处处是难题。
第一个拦路虎,就是高炉耐火内衬的选材。
新高炉要长期耐受1550℃以上的高温,还要抵抗锰铁熔体的强腐蚀性,普通耐火砖根本扛不住。
特制的抗腐蚀耐火砖属于紧俏物资,根本排不上调拨指标。
眼看高炉建设要卡壳,工人们都很着急,秦放和沈敬之蹲在旧高炉的废墟上,对着一堆拆下来的残砖也跟着发愁。
沈敬之翻遍了自己几十年的工作笔记,突然看到一条关于高炉残砖再生利用的记录,他一拍大腿,指着残砖说道:「有办法了!这些砖本来就是优质高铝砖,虽然表面有侵蚀痕迹,但砖体内部依旧坚硬致密!咱们把表面的侵蚀层打掉,再进行二次高温焙烧,重新上釉,说不定能赶上新砖的性能!」
秦放眼睛一亮,立刻向市工业局打报告申请,协调来了几台角磨机和少量釉料。
他组织工人筛选残砖,把完整度超过七成的砖挑出来,仔细打磨掉表面的腐蚀层。
随后两人又和市属耐火材料厂的技术员合作,反覆试验调配特制高温釉料。
焙烧环节更是关键,秦放和沈敬之改造了厂里的旧窑,采用阶梯式升温工艺,从常温到1200℃用三天时间缓慢升温,再保温两天,最后自然冷却。
头一窑砖出来,釉面缺是开裂。
两人没办法又调整釉料配比,加入适量的石英砂改善热稳定性。
他们领着几个老瓦工,在厂区守着窑火调整温度,足足熬了七天七夜,反覆试验了五窑,终于烧出了合格的再生耐火砖。
这批再生砖送到省冶金研究所检测,各项指标均达到锰钢高炉使用标准,抗腐蚀性甚至比普通新砖还好。
研究所的专家都啧啧称奇:「真是土法上马办大事,这法子,值得推广!」
沈敬之拿着砖坯,高兴的道:「成了!这下咱们的内衬有着落了!」
好不容易解决了耐火砖的问题,又遇到了高炉炉体的密封与保温。
新高炉是锰钢冶炼的核心,炉体密封性直接决定炉压稳定,保温效果更是关系到锰钢冶炼的能耗与质量。按设计要求,炉体需采用整体轧制钢板焊接,可当时国家钢材计划指标紧张,调拨到石市的钢板规格不一,拼接后焊缝处缝隙宽窄不均,试装时用风压计一测,漏风率远超标准值。更棘手的是,普通石棉保温层根本扛不住1550℃的炉内高温,烘炉测试时,外层保温层不到两小时就开裂脱落,炉体散热速度快得惊人,炉温忽高忽低,别说炼锰钢,连普通生铁都难炼合格。
秦放试着用石棉绳塞缝隙,可高温一烤,石棉绳就化了,他和沈敬之蹲在炉体旁,想办法。
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